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【疑問】焦爐煤氣脫硫為什么要選擇負壓脫硫工藝?

日期:2018-06-04 信息來源:本站

某公司(si)焦爐煤氣凈化(hua)一開始采用HPF正(zheng)(zheng)壓脫(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)工(gong)(gong)藝(yi),但脫(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)效(xiao)(xiao)(xiao)率低,且正(zheng)(zheng)壓脫(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)需(xu)(xu)將煤氣冷卻,送入(ru)脫(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)塔進(jin)行(xing)脫(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)、脫(tuo)(tuo)氰,經(jing)過(guo)脫(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)后,煤氣進(jin)入(ru)硫(liu)(liu)銨(an)單元,又需(xu)(xu)對煤氣進(jin)行(xing)預熱(re),煤氣經(jing)過(guo)冷卻、預熱(re)存在較大的能(neng)源浪(lang)費,不利于節能(neng)降耗生產,對此(ci)該公司(si)將正(zheng)(zheng)壓脫(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)工(gong)(gong)藝(yi)改為負壓脫(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)工(gong)(gong)藝(yi),運行(xing)3年來,脫(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)效(xiao)(xiao)(xiao)率提高,節能(neng)效(xiao)(xiao)(xiao)果(guo)顯著,具有(you)良好的經(jing)濟效(xiao)(xiao)(xiao)益和環保效(xiao)(xiao)(xiao)益。

焦爐煤氣在線監測系統

一 正、負壓脫硫工(gong)藝對比

國(guo)內外對焦爐煤(mei)氣的脫(tuo)硫工(gong)藝分為(wei)正(zheng)壓(ya)(ya)脫(tuo)硫和(he)負壓(ya)(ya)脫(tuo)硫二種。

1正壓脫硫工藝

從鼓風機(ji)來的(de)約55~60℃的(de)煤氣(qi),先進入預冷(leng)塔(ta)(ta),用循環水冷(leng)卻至30℃左右(you),然(ran)后(hou)進入脫(tuo)硫塔(ta)(ta)。

預(yu)冷(leng)塔(ta)用(yong)冷(leng)卻(que)(que)水(shui)自成循環(huan)(huan)系統(tong),從塔(ta)底排出的(de)熱(re)水(shui)經循環(huan)(huan)泵送往(wang)冷(leng)卻(que)(que)器,用(yong)循環(huan)(huan)冷(leng)卻(que)(que)水(shui)換熱(re)后進入預(yu)冷(leng)塔(ta)頂(ding)部噴灑用(yong)于冷(leng)卻(que)(que)煤氣,預(yu)冷(leng)循環(huan)(huan)水(shui)定期進行排污,送往(wang)機械化澄清槽,同時往(wang)循環(huan)(huan)系統(tong)中加入剩余氨水(shui)予(yu)以補充。

從預(yu)冷(leng)塔來的(de)煤氣進入脫硫(liu)塔底(di)部與塔頂(ding)噴(pen)淋(lin)的(de)脫硫(liu)液逆向接觸,脫除H2S、HCN后(hou)由塔頂(ding)溢出(chu)去往硫(liu)銨單元。

從脫(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)(liu)塔(ta)底(di)(di)排出的(de)脫(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)(liu)液(ye)經液(ye)封槽進入(ru)(ru)反應槽,再由脫(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)(liu)液(ye)循環泵送(song)出,一部(bu)分經過冷卻器冷卻后與另一部(bu)分未冷卻液(ye)體混合后經預混噴嘴(zui)送(song)入(ru)(ru)再生(sheng)(sheng)塔(ta)底(di)(di)部(bu),同時在再生(sheng)(sheng)塔(ta)底(di)(di)部(bu)鼓入(ru)(ru)壓縮空氣(qi),使脫(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)(liu)液(ye)在塔(ta)內(nei)得以(yi)再生(sheng)(sheng),再生(sheng)(sheng)后的(de)脫(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)(liu)液(ye)于塔(ta)上部(bu)經液(ye)位調節器流(liu)至(zhi)脫(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)(liu)塔(ta)循環噴灑使用,上浮于再生(sheng)(sheng)塔(ta)頂部(bu)擴大(da)部(bu)分的(de)硫(liu)(liu)(liu)泡沫(mo)利用液(ye)位差自流(liu)入(ru)(ru)硫(liu)(liu)(liu)泡沫(mo)槽,產生(sheng)(sheng)的(de)硫(liu)(liu)(liu)泡沫(mo)用泵送(song)至(zhi)離心機離心分離,濾液(ye)返回反應槽,硫(liu)(liu)(liu)膏裝袋(dai)后外銷。

脫硫(liu)所用成(cheng)品氨水(shui)由蒸氨每班送至脫硫(liu)反應(ying)槽加入脫硫(liu)液循(xun)環系統(tong)。

2負壓脫硫工藝

電(dian)捕來的(de)約25℃煤(mei)氣(qi)進入填料脫(tuo)硫塔底部,與塔頂噴灑下來的(de)再生(sheng)溶(rong)液(ye)逆向接觸,吸收煤(mei)氣(qi)中的(de)H2S和(he)HCN(同時吸收煤(mei)氣(qi)中的(de)NH3,以補充脫(tuo)硫液(ye)中的(de)堿源(yuan))。脫(tuo)硫后煤(mei)氣(qi)進入鼓風(feng)機單(dan)元。

脫硫塔底(di)吸收了H2S、HCN的(de)循環(huan)液(ye)(ye)(ye),經脫硫液(ye)(ye)(ye)泵進(jin)(jin)(jin)(jin)入(ru)再(zai)生(sheng)塔底(di)預混(hun)噴嘴(脫硫液(ye)(ye)(ye)溫度(du)高時,部分進(jin)(jin)(jin)(jin)入(ru)板框式換熱器進(jin)(jin)(jin)(jin)行冷卻(que)),與(yu)壓(ya)縮空氣(qi)劇烈混(hun)合,形成微(wei)小(xiao)氣(qi)泡后(hou)進(jin)(jin)(jin)(jin)入(ru)再(zai)生(sheng)塔底(di)部,沿再(zai)生(sheng)塔上升過(guo)程中,在催化劑作用(yong)下氧化再(zai)生(sheng)。再(zai)生(sheng)后(hou)的(de)脫硫液(ye)(ye)(ye)于(yu)再(zai)生(sheng)塔上部經液(ye)(ye)(ye)位調(diao)節(jie)器進(jin)(jin)(jin)(jin)入(ru)U型管(guan)后(hou),進(jin)(jin)(jin)(jin)入(ru)脫硫塔頂分布器,循環(huan)噴淋煤氣(qi)。

上浮于再(zai)生(sheng)塔(ta)頂部擴大部分的硫(liu)(liu)磺泡沫利用(yong)液位差自流入硫(liu)(liu)泡沫槽(cao),產(chan)生(sheng)的硫(liu)(liu)泡沫用(yong)泵送(song)至板(ban)框式壓濾機,濾液進入放空槽(cao)后,由(you)放空槽(cao)自吸泵送(song)至脫硫(liu)(liu)塔(ta)底繼(ji)續循環使用(yong),硫(liu)(liu)膏(gao)裝袋后外銷。

脫(tuo)硫(liu)(liu)所用成品氨水由蒸氨每班(ban)送至脫(tuo)硫(liu)(liu)塔底,加入(ru)脫(tuo)硫(liu)(liu)液循環系統。

3正、負壓脫硫運行指標對比

在同等煤氣(qi)發生量情況下,采用(yong)紅外氣(qi)體分(fen)析儀(防(fang)爆型)Gasboard-3500對正負壓(ya)脫(tuo)硫工(gong)藝的脫(tuo)硫效果進行對比監測(ce),再(zai)綜合脫(tuo)硫工(gong)藝各方(fang)面運行參數(shu),可得出正壓(ya)脫(tuo)硫與負壓(ya)脫(tuo)硫運行指標(biao)如下。

新澤儀器

由上(shang)表(biao)可知,負壓脫(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)較正壓脫(tuo)(tuo)硫(liu)(liu),脫(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)塔入(ru)口煤氣溫度(du)(du)(du)降低(di)(di)(di)了(le)(le)6℃,脫(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)液溫度(du)(du)(du)降低(di)(di)(di)了(le)(le)5.5℃,脫(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)液溫度(du)(du)(du)的(de)降低(di)(di)(di),有利于揮(hui)發(fa)氨(an)(an)(游離氨(an)(an))濃(nong)(nong)度(du)(du)(du)的(de)提(ti)高(gao)(gao),揮(hui)發(fa)氨(an)(an)濃(nong)(nong)度(du)(du)(du)提(ti)高(gao)(gao)了(le)(le)5.2g/L;副鹽濃(nong)(nong)度(du)(du)(du)由300g/L以(yi)上(shang)降低(di)(di)(di)至250g/L以(yi)下,降低(di)(di)(di)了(le)(le)52.8g/L,副鹽濃(nong)(nong)度(du)(du)(du)的(de)降低(di)(di)(di)有利于脫(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)效率的(de)提(ti)高(gao)(gao),脫(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)效率由86.3%提(ti)高(gao)(gao)至99.0%,提(ti)高(gao)(gao)了(le)(le)12.7%。

二 正、負脫硫工藝特點對比

1溫度變化

正(zheng)壓脫(tuo)(tuo)硫位于鼓風機后,進(jin)入(ru)(ru)脫(tuo)(tuo)硫工(gong)(gong)(gong)段(duan)的煤氣(qi)(qi)溫(wen)度約55~60℃,而脫(tuo)(tuo)硫反應適(shi)宜溫(wen)度為25~35℃左右,脫(tuo)(tuo)硫工(gong)(gong)(gong)段(duan)后為硫銨(an)工(gong)(gong)(gong)段(duan),而硫銨(an)工(gong)(gong)(gong)段(duan)適(shi)宜吸收反應溫(wen)度為50~55℃,因此煤氣(qi)(qi)經正(zheng)壓脫(tuo)(tuo)硫進(jin)入(ru)(ru)硫銨(an)工(gong)(gong)(gong)段(duan)需對(dui)煤氣(qi)(qi)現(xian)冷卻再加熱,存在較(jiao)大(da)的能源浪(lang)費。

負壓脫(tuo)硫位于電捕(bu)后(hou),鼓風(feng)機前,進(jin)(jin)入脫(tuo)硫工段的煤氣(qi)(qi)約(yue)25℃,滿足脫(tuo)硫吸收(shou)、再(zai)生(sheng)要求,而經過風(feng)機后(hou)的煤氣(qi)(qi)直接進(jin)(jin)入硫銨工段,避免了對(dui)煤氣(qi)(qi)冷卻(que)和預熱(re)(re),溫(wen)度變化梯度更加(jia)合理,節約(yue)了冷能(neng)和熱(re)(re)能(neng),降低了系統能(neng)耗(hao)。

2游離氨濃度

HPF法脫(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)(liu)(liu)是以氨(an)為(wei)堿(jian)源的濕法氧化脫(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)(liu)(liu),吸(xi)收過(guo)程為(wei)化學反應,即通過(guo)吸(xi)收煤氣中(zhong)(zhong)的氨(an)(或(huo)外加(jia)氨(an)水),增加(jia)氨(an)的濃(nong)(nong)度提高(gao)對硫(liu)(liu)(liu)(liu)化氫、氰化氫等(deng)物(wu)質吸(xi)收效率,脫(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)(liu)(liu)液中(zhong)(zhong)游離氨(an)的濃(nong)(nong)度越(yue)高(gao)越(yue)有利于(yu)脫(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)(liu)(liu)反應。

正壓(ya)(ya)(ya)脫(tuo)(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)經(jing)過(guo)預冷后(hou)煤(mei)(mei)氣(qi)溫度(du)一般在30℃左右(you),負(fu)壓(ya)(ya)(ya)脫(tuo)(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)煤(mei)(mei)氣(qi)溫度(du)為25℃左右(you),其脫(tuo)(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)液(ye)溫度(du)較正壓(ya)(ya)(ya)降低(di)5℃左右(you),脫(tuo)(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)液(ye)溫度(du)低(di)有利于氨(an)的(de)吸(xi)收(shou)、溶(rong)解,同時(shi)避免(mian)了正壓(ya)(ya)(ya)條件下預冷噴灑液(ye)的(de)直接(jie)接(jie)觸吸(xi)收(shou)煤(mei)(mei)氣(qi)中的(de)氨(an)。因(yin)此(ci),負(fu)壓(ya)(ya)(ya)脫(tuo)(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)工藝有效提高了游離(li)氨(an)(揮發(fa)氨(an))濃度(du),游離(li)氨(an)濃度(du)由(you)正壓(ya)(ya)(ya)脫(tuo)(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)的(de)4~6g/L提高至(zhi)負(fu)壓(ya)(ya)(ya)脫(tuo)(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)的(de)10~12g/L,達到較高的(de)吸(xi)收(shou)效率,進而提高了脫(tuo)(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)效率。

3設備投資

負壓(ya)脫(tuo)(tuo)硫(liu)與正壓(ya)脫(tuo)(tuo)硫(liu)設備上(shang)相比,脫(tuo)(tuo)硫(liu)工段不再用(yong)預冷塔及(ji)其配套的循(xun)環(huan)噴灑泵、換(huan)熱器等設備,硫(liu)銨工段不再用(yong)預熱器,節約大(da)量設備投資,占地面積減少近80m2。

負壓(ya)脫硫(liu)根據(ju)工藝特點(dian),不用反應槽,節省兩個約150m3的反應槽,占地面積減(jian)少約120m2。

4環保效益

負壓脫(tuo)(tuo)硫(liu)再生尾(wei)氣(qi)(qi)回收至煤氣(qi)(qi)系統內(nei),減輕(qing)對(dui)大氣(qi)(qi)污染的(de)同時,尾(wei)氣(qi)(qi)中的(de)氧氣(qi)(qi)、氨氣(qi)(qi)等有效(xiao)(xiao)組分進入脫(tuo)(tuo)硫(liu)吸收塔內(nei),參與脫(tuo)(tuo)硫(liu)吸收、解離反應(ying),進一步(bu)增強了脫(tuo)(tuo)硫(liu)效(xiao)(xiao)率。

三 負壓脫硫經濟經濟效益

負(fu)壓(ya)脫(tuo)硫(liu)較(jiao)正(zheng)壓(ya)脫(tuo)硫(liu)減少預(yu)冷塔(ta)、預(yu)冷噴灑泵、預(yu)冷換熱(re)器、反(fan)應槽等設備(bei);減少煤氣(qi)冷卻(que)消耗循環冷卻(que)水(shui)量150m3/h;節(jie)省硫(liu)銨預(yu)熱(re)器蒸汽量1t/h(冬季)。因此負(fu)壓(ya)脫(tuo)硫(liu)較(jiao)正(zheng)壓(ya)脫(tuo)硫(liu)節(jie)省成本為:

1)降低循(xun)環消耗成(cheng)本(ben):節約循(xun)環水(shui)量為(wei)(wei)150m3/h,按0.5元/m3、年運行360天(tian)計,則年節約循(xun)環冷(leng)卻水(shui)成(cheng)本(ben)為(wei)(wei)150×24×360×0.5=64.8萬元。

2)降低蒸汽(qi)(qi)消耗:節約(yue)蒸汽(qi)(qi)量(liang)為(wei)1t/h,蒸汽(qi)(qi)按150元/t、冬季按120天計,則年節約(yue)蒸汽(qi)(qi)消耗成(cheng)本為(wei)1×24×120×150=43.2萬(wan)元。

3)降(jiang)低設(she)備投(tou)資成本:減少預冷塔、循環泵、換熱器、反應槽等設(she)備及工程投(tou)資費用(yong)(yong)約(yue)500萬(wan)元。按設(she)備折舊費用(yong)(yong)計(ji),年(nian)降(jiang)低投(tou)資費用(yong)(yong)50萬(wan)元。

則(ze)年降(jiang)低(di)成本為:64.8+43.2+50=158萬元。另外,脫硫效(xiao)率的(de)提高,降(jiang)低(di)了脫硫后煤氣中硫化(hua)氫含量,進一(yi)步降(jiang)低(di)燃燒時(shi)二氧化(hua)硫排放量,環(huan)保效(xiao)益顯著。

四 結論

1)負壓脫(tuo)硫(liu)較正(zheng)壓脫(tuo)硫(liu)減少預冷系(xi)統(tong)、反應(ying)槽(cao)等設備,投(tou)資費用(yong)低,占(zhan)地面積小,操作(zuo)簡便(bian)。

2)負壓(ya)脫(tuo)硫(liu)較(jiao)正壓(ya)脫(tuo)硫(liu)較(jiao)好地利(li)用了煤(mei)氣(qi)溫度變化梯度,避免煤(mei)氣(qi)經過冷(leng)卻(que)再(zai)加熱,降(jiang)低了循環冷(leng)卻(que)水及蒸(zheng)汽消(xiao)耗成本,經濟效益顯著。

3)負壓脫硫(liu)(liu)入口(kou)煤氣溫(wen)度、脫硫(liu)(liu)液溫(wen)度較正(zheng)壓脫硫(liu)(liu)降低約5℃,揮發氨濃度提高至10g/L以上,提高了對(dui)硫(liu)(liu)化氫的吸(xi)收,進而提高了脫硫(liu)(liu)效率。

4)負(fu)壓(ya)脫硫再生尾氣(qi)全部并入煤氣(qi)負(fu)壓(ya)系統,實現了脫硫尾氣(qi)“零”排放,改(gai)善了工(gong)作(zuo)環境,降低了大氣(qi)污(wu)染。

5)負壓脫(tuo)硫較正壓脫(tuo)硫效率顯(xian)著提高,降低了煤氣中硫化氫含量,進(jin)而(er)減少燃燒(shao)時二氧(yang)化硫的排放量,具有(you)顯(xian)著的環保效益。

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