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鍋爐燃燒過程中存在問題、NOx超標問題分析

日期:2018-10-22 信息來源:本站

國(guo)電吉(ji)林龍華蛟河(he)熱(re)電廠(chang)位(wei)于(yu)吉(ji)林省蛟河(he)市南(nan)部,目前電廠(chang)裝(zhuang)機規(gui)模(mo)為(wei)3×75t/h循(xun)環(huan)流化(hua)床(chuang)鍋(guo)爐(lu),配置(zhi)2臺12MW凝汽(qi)汽(qi)輪機。1#、2#機組(zu)配置(zhi)濟南(nan)鍋(guo)爐(lu)廠(chang)生產(chan)的YG-75/3.82-M1型循(xun)環(huan)流化(hua)床(chuang)鍋(guo)爐(lu),于(yu)2001年12月投產(chan);3#機組(zu)配置(zhi)太原(yuan)鍋(guo)爐(lu)集團有(you)限公司生產(chan)的TG-75/3.82-M23型循(xun)環(huan)流化(hua)床(chuang)鍋(guo)爐(lu),于(yu)2007年11月投產(chan)。鍋(guo)爐(lu)經過(guo)(guo)10a多(duo)的運(yun)(yun)行(xing),燃燒過(guo)(guo)程中(zhong)現存在以下問題:a)3臺鍋(guo)爐(lu)均達不到設(she)計出力,在實(shi)際運(yun)(yun)行(xing)過(guo)(guo)程中(zhong),鍋(guo)爐(lu)最大出力僅(jin)為(wei)60t/h~62t/h;b)3臺鍋(guo)爐(lu)運(yun)(yun)行(xing)中(zhong)都出現高(gao)床(chuang)溫及運(yun)(yun)行(xing)溫差大現象(xiang),僅(jin)在60t/h~62t/h出力下床(chuang)溫就高(gao)達980℃及溫差200℃以上,導(dao)致NOx排放濃度為596mg/Nm3,造成嚴(yan)重超標(biao)。

640 (1).jpg

針對以上問題,公司成立項目研發團隊,采取低(di)氮+燃燒優化改造技術(shu)對該廠3臺鍋爐(lu)進行了改造,達到了鍋爐(lu)低(di)氮和燃燒優化的最終要求(qiu)。

1鍋爐燃燒過程中存在問題分析

針對CFB(循環(huan)流(liu)化床鍋(guo)爐(lu))鍋(guo)爐(lu)運行(xing)后燃(ran)燒過程(cheng)中普遍存在(zai)的一些(xie)(xie)情況(kuang)及對該廠進(jin)行(xing)前期收(shou)資和考(kao)察并與現場專業人員充(chong)分交(jiao)流(liu)后掌握的一些(xie)(xie)情況(kuang),總結出(chu)3臺(tai)鍋(guo)爐(lu)存在(zai)的問題分析如下(xia)。

1.1鍋爐出力不夠問題分析

蛟河熱(re)(re)電廠3臺CFB鍋(guo)(guo)爐(lu)(lu)原設(she)計(ji)煤(mei)(mei)質為(wei)(wei)(wei)(wei)褐煤(mei)(mei),適宜燃燒煤(mei)(mei)種包括煙(yan)煤(mei)(mei)、貧(pin)煤(mei)(mei)、無煙(yan)煤(mei)(mei),其(qi)低(di)位發(fa)熱(re)(re)量(liang)為(wei)(wei)(wei)(wei)14200kJ/kg,全(quan)(quan)水分(fen)為(wei)(wei)(wei)(wei)6.5%,收到基硫(liu)為(wei)(wei)(wei)(wei)0.39%,入(ru)(ru)爐(lu)(lu)煤(mei)(mei)粒粒徑(jing)為(wei)(wei)(wei)(wei)0mm~8mm;而實(shi)際入(ru)(ru)廠煤(mei)(mei)以火車煤(mei)(mei)為(wei)(wei)(wei)(wei)主(zhu),煤(mei)(mei)源較多(duo),煤(mei)(mei)質變化范圍(wei)較大,其(qi)低(di)位發(fa)熱(re)(re)量(liang)為(wei)(wei)(wei)(wei)13139kJ/kg,全(quan)(quan)水分(fen)為(wei)(wei)(wei)(wei)10.4%,收到基硫(liu)為(wei)(wei)(wei)(wei)0.6%,入(ru)(ru)爐(lu)(lu)煤(mei)(mei)粒粒徑(jing)為(wei)(wei)(wei)(wei)15mm~20mm。分(fen)析得知(zhi)鍋(guo)(guo)爐(lu)(lu)實(shi)際運(yun)行時主(zhu)要以低(di)熱(re)(re)值、高水分(fen)、大粒徑(jing)燃煤(mei)(mei)為(wei)(wei)(wei)(wei)主(zhu)。一般情(qing)況(kuang)下,當煤(mei)(mei)的(de)發(fa)熱(re)(re)量(liang)越(yue)(yue)低(di)、水分(fen)越(yue)(yue)高、粒徑(jing)越(yue)(yue)粗時,為(wei)(wei)(wei)(wei)了保證(zheng)鍋(guo)(guo)爐(lu)(lu)原有的(de)設(she)計(ji)出(chu)力,電廠運(yun)行人員就不(bu)得不(bu)增加(jia)入(ru)(ru)爐(lu)(lu)煤(mei)(mei)量(liang),這樣(yang)就導(dao)致(zhi)耗煤(mei)(mei)量(liang)增加(jia),床溫升高,煤(mei)(mei)在爐(lu)(lu)膛底部沉(chen)積(ji),爐(lu)(lu)膛結焦可能性增加(jia),威脅鍋(guo)(guo)爐(lu)(lu)安全(quan)(quan)運(yun)行,因此又(you)不(bu)得不(bu)通過減少入(ru)(ru)爐(lu)(lu)煤(mei)(mei)來(lai)解決,最終導(dao)致(zhi)鍋(guo)(guo)爐(lu)(lu)帶不(bu)上(shang)負荷,出(chu)力不(bu)足。

旋風(feng)分(fen)(fen)(fen)離(li)(li)器是CFB鍋爐(lu)(lu)灰(hui)循(xun)(xun)環的一個核心部件,其(qi)入口煙(yan)速(su)和導流特征(zheng)直接影響著分(fen)(fen)(fen)離(li)(li)器的收塵效(xiao)率(lv),決定(ding)了(le)灰(hui)循(xun)(xun)環倍率(lv),不(bu)僅影響燃盡,降低燃料的利用率(lv),還影響傳熱和脫硝效(xiao)果。分(fen)(fen)(fen)離(li)(li)器入口煙(yan)道處喉口位(wei)置的煙(yan)氣(qi)(qi)流速(su)一般控制在24m/s~28m/s范圍(wei)內,而從收資情況看,3臺分(fen)(fen)(fen)離(li)(li)器喉口煙(yan)氣(qi)(qi)流速(su)均為22m/s,煙(yan)速(su)偏低,分(fen)(fen)(fen)離(li)(li)效(xiao)果太差。因此可以適當提(ti)高(gao)分(fen)(fen)(fen)離(li)(li)器入口的煙(yan)氣(qi)(qi)流速(su),使其(qi)增速(su)后能(neng)顯著改善分(fen)(fen)(fen)離(li)(li)器灰(hui)塵捕(bu)集效(xiao)率(lv),對抑制床溫和提(ti)高(gao)蒸發(fa)能(neng)力(li)均能(neng)產生直接推(tui)動作用,從而避免(mian)鍋爐(lu)(lu)設計出力(li)不(bu)足問題發(fa)生。

由(you)于CFB鍋(guo)爐(lu)的燃燒(shao)(shao)系統(tong)不(bu)僅包含主燃燒(shao)(shao)區燃燒(shao)(shao)室(shi)、整個(ge)爐(lu)膛區域、旋風分(fen)離(li)器區域,還包括返(fan)料(liao)(liao)(liao)風室(shi)、返(fan)料(liao)(liao)(liao)斜(xie)腿等(deng)這幾(ji)部分(fen)組(zu)成。當返(fan)料(liao)(liao)(liao)風室(shi)出現問(wen)題就會出現流化不(bu)暢,返(fan)料(liao)(liao)(liao)腿出現問(wen)題就會產生(sheng)返(fan)料(liao)(liao)(liao)不(bu)暢,甚至發生(sheng)燃燒(shao)(shao)室(shi)內(nei)煙氣反串等(deng)情況發生(sheng),從而破壞整個(ge)物料(liao)(liao)(liao)循(xun)環(huan)系統(tong),打破爐(lu)膛內(nei)物料(liao)(liao)(liao)平衡(heng)和熱平衡(heng),床溫升(sheng)高,負荷降(jiang)低。

1.2NOx超標問題分析

NOx超標主要與(yu)爐膛中(zhong)心(xin)區缺氧及床(chuang)溫(wen)分布不(bu)均,床(chuang)溫(wen)異常,一(yi)二(er)次(ci)(ci)風(feng)配(pei)風(feng)方(fang)式(shi),爐膛出口、返(fan)料溫(wen)度與(yu)床(chuang)溫(wen)差值(zhi)過(guo)大,床(chuang)溫(wen)與(yu)一(yi)次(ci)(ci)風(feng)的(de)配(pei)合等因(yin)素有關。

1.2.1爐膛(tang)中(zhong)心區缺氧及(ji)床溫分布不均

CFB鍋(guo)爐爐內普遍存在著爐膛(tang)中心(xin)區氧量分(fen)布不(bu)均(jun)和(he)床溫(wen)分(fen)布不(bu)均(jun)及局(ju)部(bu)高溫(wen)現(xian)象。由于CFB鍋(guo)爐固有的結構(gou)特點,熱空氣(qi)在爐膛(tang)燃燒區容易產(chan)生“煙囪效應。根(gen)據(ju)NOx的生成機(ji)理,此(ci)時熱力(li)型的NOx在局(ju)部(bu)富氧和(he)高溫(wen)條件下大量產(chan)生。

CFB鍋(guo)爐往(wang)往(wang)由于流(liu)(liu)化不(bu)均勻(yun),會導致(zhi)床(chuang)溫(wen)偏差(cha)。其(qi)原因(yin)主(zhu)要在(zai)于煤粉(fen)粒徑分布不(bu)均,流(liu)(liu)化程度偏差(cha),一、二次風配比不(bu)合適(shi),返(fan)料系統不(bu)完(wan)善等(deng)。同時流(liu)(liu)化不(bu)均也會造成(cheng)局部(bu)高溫(wen)點(dian),使得熱力型NOx急劇增加(jia)。

1.2.2床溫異常

對于CFB鍋爐(lu)來說,控(kong)制床溫(wen)(wen)(wen)是CFB鍋爐(lu)低(di)氮燃(ran)(ran)燒的關鍵之一。從理論上來講,860℃~875℃是CFB鍋爐(lu)最佳低(di)氮燃(ran)(ran)燒溫(wen)(wen)(wen)度。但實際運行中仍然(ran)存(cun)在問題(ti)(ti),如顆(ke)粒(li)粗大或顆(ke)粒(li)過(guo)細,布風板、風帽和靜壓室設計缺陷等(deng),導致床溫(wen)(wen)(wen)偏高(gao)或偏低(di)。如床溫(wen)(wen)(wen)過(guo)高(gao),則會造成爐(lu)膛(tang)水(shui)冷壁等(deng)部(bu)位結焦(jiao)加劇(ju)和NOx過(guo)量生成。而床溫(wen)(wen)(wen)太(tai)低(di),則又會導致鍋爐(lu)啟動困難或熄火及燃(ran)(ran)料燃(ran)(ran)燒不充分等(deng)問題(ti)(ti)產生。

1.2.3一(yi)二次風配風方式

蛟河熱電廠3臺(tai)循環流化床(chuang)鍋(guo)爐原(yuan)設計一(yi)二次(ci)(ci)風配比(bi)為6:4,一(yi)次(ci)(ci)風率過大,二次(ci)(ci)風率過小(xiao)(xiao)。典型的(de)一(yi)次(ci)(ci)風與二次(ci)(ci)風的(de)比(bi)例一(yi)般按照(zhao)4:6或(huo)5:5配置比(bi)較普遍。對于任(ren)何(he)一(yi)種鍋(guo)爐,二次(ci)(ci)風是整個(ge)爐內(nei)燃(ran)燒(shao)過程的(de)主旋律(lv),因此在低(di)氮分級燃(ran)燒(shao)方(fang)案中(zhong)一(yi)般都是采(cai)取減小(xiao)(xiao)一(yi)次(ci)(ci)風在總風量中(zhong)的(de)占(zhan)比(bi),保證二次(ci)(ci)風占(zhan)比(bi)更大。

這(zhe)樣既(ji)可以保證燃料在(zai)(zai)爐膛下部主燃燒(shao)(shao)區適當缺氧燃燒(shao)(shao),達到(dao)低氮燃燒(shao)(shao)效(xiao)果;同時未燃盡(jin)燃料隨煙氣在(zai)(zai)爐膛內上(shang)升區域(yu)在(zai)(zai)二次(ci)風(feng)的(de)作用下進一步燃燒(shao)(shao),達到(dao)燃料燃盡(jin)效(xiao)果,形(xing)成了低氮與燃燒(shao)(shao)優化的(de)完美(mei)結合。同時從(cong)該廠二次(ci)風(feng)的(de)布風(feng)方式看,二次(ci)風(feng)噴口數(shu)量共21個(ge),分(fen)3層布置,均(jun)在(zai)(zai)拐點(dian)以下密相區,布局不(bu)合理,二次(ci)風(feng)射流穿(chuan)透性差(cha),氧化性氣氛濃厚,起不(bu)到(dao)低氮分(fen)級燃燒(shao)(shao)的(de)效(xiao)果。


1.2.4爐膛(tang)出口返料溫度與(yu)床(chuang)溫差值過(guo)大

事(shi)實(shi)上,多(duo)數CFB鍋(guo)爐(lu)在(zai)實(shi)際(ji)運行時(shi),由于(yu)各種原因,其爐(lu)膛(tang)出口溫度明顯比床(chuang)溫低(di)很多(duo),甚(shen)至溫差高(gao)達(da)200℃以上。于(yu)是,為了確保達(da)到鍋(guo)爐(lu)設計(ji)負荷,鍋(guo)爐(lu)運行人員通常(chang)采取高(gao)床(chuang)溫運行的方式,這樣就(jiu)導(dao)致NOx的排放(fang)濃度增加。

蛟河熱電廠3臺循環流化床鍋爐爐膛出口溫度均明顯比床溫低好多,最多達到250℃左右,因此電廠不斷加煤,床溫最高達到1030℃以上。對CFB鍋爐來說,這個溫度是很不正常的,從而也導致NOx排放達到將近600mg/Nm3,產生嚴重超標。

1.2.5床溫與一(yi)次(ci)風的配合

保證(zheng)一(yi)(yi)次(ci)風在(zai)總風量(liang)中(zhong)的(de)合理占比及較(jiao)好的(de)流化(hua)效果(guo),這樣才能(neng)(neng)使CFB鍋爐(lu)(lu)(lu)正常(chang)運(yun)(yun)行(xing),也是保證(zheng)低氮分級(ji)燃燒能(neng)(neng)否更好實施的(de)關鍵(jian)一(yi)(yi)步。一(yi)(yi)般情況下,當爐(lu)(lu)(lu)型結(jie)構(gou)和一(yi)(yi)、二(er)次(ci)風設(she)計一(yi)(yi)旦確(que)定,運(yun)(yun)行(xing)床(chuang)溫(wen)(wen)也就基本確(que)定。但由于目前國(guo)內大(da)(da)多(duo)數鍋爐(lu)(lu)(lu),煤種來源(yuan)不確(que)定,煤質變化(hua)較(jiao)大(da)(da),這樣鍋爐(lu)(lu)(lu)的(de)運(yun)(yun)行(xing)床(chuang)溫(wen)(wen)及料層的(de)流化(hua)狀況也會發生相應(ying)的(de)變化(hua)。因此(ci)這個時(shi)候如果(guo)不根據床(chuang)溫(wen)(wen)的(de)變化(hua)對一(yi)(yi)次(ci)風進行(xing)調整(zheng),同時(shi)在(zai)必要的(de)時(shi)候不對水冷床(chuang)上布(bu)風板及風帽等進行(xing)改(gai)造的(de)話,很難達(da)到(dao)低氮排放的(de)效果(guo)。

2改造方案

根據(ju)現場(chang)了解(jie)的(de)信息和資料,本次低氮燃燒優化(hua)(hua)改(gai)造(zao)(zao)的(de)主要(yao)(yao)范圍(wei)如下:a)增加(jia)爐內(nei)受(shou)熱(re)面,包(bao)括(kuo)增加(jia)水冷(leng)屏(ping)和過熱(re)器的(de)受(shou)熱(re)面積(ji),降低床溫,提高鍋爐帶負荷能力;b)對輸碎煤(mei)(mei)系(xi)統進(jin)行(xing)(xing)改(gai)造(zao)(zao),保證入(ru)爐煤(mei)(mei)滿足設(she)計要(yao)(yao)求(qiu);c)采(cai)用(yong)ROFA對原鍋爐二次風(feng)(feng)系(xi)統進(jin)行(xing)(xing)改(gai)造(zao)(zao);d)增設(she)煙氣(qi)再(zai)循(xun)環系(xi)統;e)分離器入(ru)口煙道改(gai)造(zao)(zao);f)返料裝(zhuang)置優化(hua)(hua),包(bao)括(kuo)更換返料風(feng)(feng)機、返料床改(gai)造(zao)(zao);g)水冷(leng)床布風(feng)(feng)板(ban)及(ji)風(feng)(feng)帽改(gai)造(zao)(zao);h)給(gei)煤(mei)(mei)口及(ji)播煤(mei)(mei)風(feng)(feng)優化(hua)(hua)改(gai)造(zao)(zao)。

2.1受熱面改造

根據熱(re)(re)力計算對(dui)應地增加鍋爐(lu)受(shou)熱(re)(re)面,所用材(cai)質與現役鍋爐(lu)對(dui)應部分相同,為20號無縫鋼管,并做好防磨處理(li),確(que)保汽溫、蒸發量、排煙(yan)溫度等基本(ben)傳熱(re)(re)性(xing)能達到性(xing)能要求。

原鍋(guo)(guo)爐(lu)設(she)計(ji)(ji)床溫為800℃~950℃,實際(ji)運(yun)行床溫偏高(gao),高(gao)的(de)床溫增加(jia)了NOx的(de)生(sheng)成,因此(ci)經過熱(re)力計(ji)(ji)算在爐(lu)膛頂部增設(she)2片(pian)水冷屏,并同時增加(jia)過熱(re)器(qi)受熱(re)面,提(ti)高(gao)鍋(guo)(guo)爐(lu)的(de)蒸發(fa)能力,通過增加(jia)爐(lu)內受熱(re)面及對二(er)次(ci)風(feng)合理布局(ju)共(gong)同實現CFB鍋(guo)(guo)爐(lu)爐(lu)內煙溫和床溫最(zui)佳(jia)工(gong)況,達到低負荷溫度不低、高(gao)負荷溫度不高(gao)的(de)最(zui)佳(jia)低氮燃燒優化效果。受熱(re)面改造主要內容包括:

a)如圖(tu)1所示對水(shui)冷屏(ping)進行改造。每臺爐增加2套(tao)進口(kou)集(ji)箱1、2套(tao)水(shui)冷屏(ping)2、2套(tao)出(chu)口(kou)集(ji)箱3、2套(tao)焊接吊(diao)桿裝置(zhi)4、2套(tao)焊接吊(diao)桿裝置(zhi)5、2套(tao)水(shui)冷屏(ping)吊(diao)梁(liang)6、2套(tao)水(shui)冷屏(ping)導汽管7。圖(tu)1中23100mm和18450mm標高(gao)位(wei)置(zhi)為水(shui)冷屏(ping)各段之間的安裝焊縫(feng)。

0.jpg

b)如圖(tu)2所示對(dui)高溫過熱器從(cong)改造(zao)切(qie)割位置進行改造(zao)。每臺爐(lu)增加(jia)1套材質為15CrMoG、管徑Φ38mm×5mm的管子1,6套定位板(ban)2,1套管夾3。

640.jpg

2.2輸碎煤(mei)系統(tong)的改(gai)造

蛟(jiao)河熱電上煤系統只有(you)一(yi)級碎煤而沒有(you)篩分裝置,入爐(lu)煤粗(cu)大(da)(da)顆粒(li)非(fei)常多(duo)。在(zai)實際運行中,為(wei)了提(ti)高蒸發量和避免(mian)床溫(wen)超限(xian),必須(xu)用到很大(da)(da)的一(yi)次風量,導致煙氣(qi)中NOx排(pai)放濃度(du)大(da)(da)幅增(zeng)加。

因(yin)此,本次低氮燃燒優化改(gai)(gai)造(zao)過程中對輸(shu)碎煤系統進行了(le)改(gai)(gai)造(zao),具(ju)體改(gai)(gai)造(zao)方案如下:因(yin)皮帶間(jian)沒有設(she)立原煤篩分(fen)裝置的足夠空間(jian),因(yin)此將原二段(duan)HSZ-50環錘式(shi)破碎機更換為四齒輥式(shi)破碎機,處理(li)能(neng)力不小于120t/h,以保證入爐(lu)煤顆(ke)粒度滿足CFB爐(lu)型0mm~8mm要(yao)求,上煤能(neng)力滿足3臺鍋爐(lu)滿負荷連續運(yun)行要(yao)求。

改造后,合理的(de)(de)煤(mei)(mei)顆粒(li)(li)粒(li)(li)徑(jing)(jing)如(ru)下:a)煙煤(mei)(mei)的(de)(de)入(ru)爐(lu)煤(mei)(mei)質要求。該CFB鍋爐(lu)理想入(ru)爐(lu)煤(mei)(mei)平(ping)均粒(li)(li)徑(jing)(jing)d50為(wei)(wei)1.7mm~1.9mm,寬(kuan)篩分(fen)(fen)粒(li)(li)徑(jing)(jing)分(fen)(fen)布為(wei)(wei)0mm~8mm,通常情(qing)況下,5mm以(yi)(yi)上(shang)顆粒(li)(li)最好控制在(zai)4%~5%以(yi)(yi)下、而200μm以(yi)(yi)下的(de)(de)顆粒(li)(li)盡量控制在(zai)14%~15%以(yi)(yi)下,另外兩種極端情(qing)況下的(de)(de)顆粒(li)(li)百分(fen)(fen)比之和需(xu)控制在(zai)22%~24%以(yi)(yi)下為(wei)(wei)宜(yi);b)褐煤(mei)(mei)的(de)(de)入(ru)爐(lu)煤(mei)(mei)質要求。物料(liao)顆粒(li)(li)應滿足(zu)0mm~8mm,平(ping)均粒(li)(li)徑(jing)(jing)d50為(wei)(wei)1.8mm~2.0mm,5mm~8mm大顆粒(li)(li)粒(li)(li)徑(jing)(jing)份額≤5%,0μm~200μm粒(li)(li)徑(jing)(jing)份額≤25%,其余中間(jian)粒(li)(li)徑(jing)(jing)份額≥70%。


2.3采用(yong)ROFA對(dui)二次風系統進行改造(zao)

本次改造采用ROFA對二次風進行空氣分級,保證二次風穿透力的情況下,增強密相區還原性氣氛,降低NOx的排(pai)放。具體改造方案如(ru)下:

將(jiang)(jiang)原有(you)布(bu)(bu)置(zhi)(zhi)于(yu)密相(xiang)(xiang)區(qu)的(de)(de)(de)(de)(de)二次(ci)(ci)風(feng)(feng)3層(ceng)噴(pen)(pen)口布(bu)(bu)置(zhi)(zhi),改(gai)為上下(xia)共(gong)2層(ceng)布(bu)(bu)置(zhi)(zhi),同(tong)時上層(ceng)布(bu)(bu)置(zhi)(zhi)于(yu)稀相(xiang)(xiang)區(qu),下(xia)層(ceng)布(bu)(bu)置(zhi)(zhi)于(yu)過渡區(qu),既(ji)保(bao)證了鍋爐(lu)(lu)的(de)(de)(de)(de)(de)穩定充分(fen)燃(ran)燒(shao)(shao),又(you)保(bao)證了空氣分(fen)級(ji)燃(ran)燒(shao)(shao)的(de)(de)(de)(de)(de)效(xiao)果。設計(ji)二次(ci)(ci)風(feng)(feng)量(liang)(liang)占(zhan)鍋爐(lu)(lu)總(zong)風(feng)(feng)量(liang)(liang)的(de)(de)(de)(de)(de)50%,其中上層(ceng)二次(ci)(ci)風(feng)(feng)風(feng)(feng)量(liang)(liang)占(zhan)鍋爐(lu)(lu)總(zong)風(feng)(feng)量(liang)(liang)25%,下(xia)層(ceng)二次(ci)(ci)風(feng)(feng)風(feng)(feng)量(liang)(liang)占(zhan)鍋爐(lu)(lu)總(zong)風(feng)(feng)量(liang)(liang)25%。二次(ci)(ci)風(feng)(feng)噴(pen)(pen)口采(cai)用本公司專(zhuan)利產品ROFA集(ji)成(cheng)(cheng)噴(pen)(pen)射(she)箱(xiang)(xiang),同(tong)時通過集(ji)成(cheng)(cheng)噴(pen)(pen)射(she)箱(xiang)(xiang)內不對(dui)稱設計(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)噴(pen)(pen)口將(jiang)(jiang)熱二次(ci)(ci)風(feng)(feng)高(gao)(gao)速噴(pen)(pen)射(she)到爐(lu)(lu)膛,使熱二次(ci)(ci)風(feng)(feng)在鍋爐(lu)(lu)上部(bu)空間產生(sheng)強烈的(de)(de)(de)(de)(de)旋轉渦流(liu)并在爐(lu)(lu)內形(xing)成(cheng)(cheng)分(fen)級(ji)燃(ran)燒(shao)(shao),這(zhe)樣(yang)不僅(jin)提高(gao)(gao)了鍋爐(lu)(lu)的(de)(de)(de)(de)(de)燃(ran)燒(shao)(shao)效(xiao)果,同(tong)時也達到脫硝的(de)(de)(de)(de)(de)目(mu)的(de)(de)(de)(de)(de)。改(gai)造后的(de)(de)(de)(de)(de)布(bu)(bu)置(zhi)(zhi)圖見(jian)圖3和(he)圖4。

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2.4增設煙(yan)氣(qi)再循(xun)環(huan)煙(yan)氣(qi)

再循(xun)環(huan)技術就(jiu)是從(cong)鍋爐(lu)尾(wei)部煙(yan)(yan)道(dao)引入煙(yan)(yan)氣(qi)充當一(yi)次風的角色,通過管道(dao)等(deng)設(she)備將其輸送到爐(lu)膛適當部位參與燃(ran)燒。由(you)于(yu)其含O2量(liang)比較(jiao)低,相當于(yu)變相減小了一(yi)次風占(zhan)比,保證物料(liao)在密相區處于(yu)還原性氣(qi)氛下燃(ran)燒,從(cong)而(er)有(you)效(xiao)降低床溫。而(er)煙(yan)(yan)氣(qi)再循(xun)環(huan)如(ru)果配合二次風分(fen)級,則可使二次風在爐(lu)膛內分(fen)級燃(ran)燒效(xiao)果更明(ming)顯,達到更進一(yi)步(bu)低氮(dan)排(pai)放的目的。

國電吉林(lin)龍華(hua)蛟河熱電廠(chang)3臺75t/h鍋(guo)爐一(yi)次(ci)(ci)風(feng)(feng)(feng)量占總(zong)風(feng)(feng)(feng)量的(de)(de)60%,二次(ci)(ci)風(feng)(feng)(feng)占總(zong)風(feng)(feng)(feng)量的(de)(de)40%,一(yi)次(ci)(ci)風(feng)(feng)(feng)量較大(da)。本次(ci)(ci)改造在爐膛出口(kou)氧量一(yi)定的(de)(de)情況下,不降低(di)一(yi)次(ci)(ci)風(feng)(feng)(feng)量、保證(zheng)床料正常流(liu)化(hua)的(de)(de)基礎(chu)上,降低(di)一(yi)次(ci)(ci)風(feng)(feng)(feng)中(zhong)的(de)(de)氧量份額、增加二次(ci)(ci)風(feng)(feng)(feng)總(zong)量。由于(yu)底部一(yi)次(ci)(ci)風(feng)(feng)(feng)中(zhong)的(de)(de)含氧量減少,抑制了(le)(le)密相區的(de)(de)燃燒強度(du),同時由于(yu)二次(ci)(ci)風(feng)(feng)(feng)噴口(kou)分層布置(zhi),增大(da)了(le)(le)密相區還原氣氛,抑制了(le)(le)NOx的(de)(de)生成。

2.5分離(li)器(qi)入(ru)口(kou)煙道改(gai)造

本方案對分離(li)(li)(li)器(qi)入口煙(yan)(yan)道(dao)進(jin)(jin)行(xing)優化(hua)改造,以保(bao)證足夠的(de)分離(li)(li)(li)效率,抑(yi)制床溫,降低NOx排放濃度(du)。鍋爐原分離(li)(li)(li)器(qi)喉口尺寸為850mm×2400mm,喉口處流速(su)約22m/s。現對分離(li)(li)(li)器(qi)喉口處煙(yan)(yan)道(dao)進(jin)(jin)行(xing)改造,將原寬(kuan)度(du)850mm改為700mm,使喉口處煙(yan)(yan)氣(qi)流速(su)加(jia)速(su)到28m/s,提高分離(li)(li)(li)器(qi)入口煙(yan)(yan)氣(qi)流速(su),從而提高分離(li)(li)(li)器(qi)分離(li)(li)(li)效率。

2.6返料系統優化改造

鍋爐(lu)原(yuan)返(fan)(fan)料(liao)器前后(hou)布風(feng)(feng)(feng)(feng)板共用(yong)一個(ge)風(feng)(feng)(feng)(feng)室,這就造成兩者風(feng)(feng)(feng)(feng)量基本相同。為(wei)了(le)保(bao)證(zheng)旋風(feng)(feng)(feng)(feng)分離器立(li)管下灰的(de)通暢性(xing),根(gen)據(ju)實(shi)際需(xu)要,后(hou)者風(feng)(feng)(feng)(feng)量應小于前者所需(xu)風(feng)(feng)(feng)(feng)量。因(yin)此,本方案對原(yuan)返(fan)(fan)料(liao)風(feng)(feng)(feng)(feng)室進(jin)行(xing)改(gai)(gai)造,以保(bao)證(zheng)整個(ge)返(fan)(fan)料(liao)系統(tong)處于最佳工作狀態(tai)。具體改(gai)(gai)造措施如(ru)下:a)返(fan)(fan)料(liao)風(feng)(feng)(feng)(feng)機(ji)采用(yong)羅茨(ci)風(feng)(feng)(feng)(feng)機(ji)替(ti)換原(yuan)返(fan)(fan)料(liao)風(feng)(feng)(feng)(feng)機(ji),每臺爐(lu)各(ge)新設2臺羅茨(ci)風(feng)(feng)(feng)(feng)機(ji)(壓(ya)頭H=19.6kPa,風(feng)(feng)(feng)(feng)量Q=15.28m3/min),1用(yong)1備;b)拆除原(yuan)有(you)返(fan)(fan)料(liao)床(chuang)的(de)布風(feng)(feng)(feng)(feng)板,對原(yuan)有(you)返(fan)(fan)料(liao)床(chuang)進(jin)行(xing)整改(gai)(gai),布置(zhi)29個(ge)/排×2排=58個(ge)風(feng)(feng)(feng)(feng)帽;c)對返(fan)(fan)料(liao)風(feng)(feng)(feng)(feng)室和風(feng)(feng)(feng)(feng)帽進(jin)行(xing)改(gai)(gai)造,加強返(fan)(fan)料(liao)的(de)流態(tai)化。

2.7水(shui)冷床布風(feng)板及風(feng)帽改造

開孔率(lv)是流化(hua)床(chuang)鍋爐(lu)設計的(de)(de)(de)一個重要參(can)數(shu),水冷床(chuang)布風(feng)板上(shang)所形成的(de)(de)(de)壓(ya)力(li)(li)(li)降(jiang)(jiang)與設置在其上(shang)風(feng)帽的(de)(de)(de)開孔率(lv)平方(fang)成反比,通(tong)常來講,如開孔率(lv)越高,則(ze)(ze)布風(feng)板上(shang)所產生(sheng)的(de)(de)(de)阻(zu)力(li)(li)(li)就(jiu)會越小(xiao)。當布風(feng)板阻(zu)力(li)(li)(li)太小(xiao)時(shi),則(ze)(ze)會使得氣流通(tong)過(guo)時(shi)產生(sheng)較(jiao)(jiao)小(xiao)的(de)(de)(de)壓(ya)降(jiang)(jiang),這樣就(jiu)會出(chu)現(xian)以下兩(liang)種(zhong)情況:a)當氣流通(tong)過(guo)床(chuang)層(ceng)局部(bu)物(wu)料(liao)(liao)較(jiao)(jiao)稀、阻(zu)力(li)(li)(li)較(jiao)(jiao)小(xiao)的(de)(de)(de)區域(yu)(yu)時(shi),則(ze)(ze)會產生(sheng)局部(bu)位置處的(de)(de)(de)床(chuang)層(ceng)物(wu)料(liao)(liao)“吹(chui)空”現(xian)象;b)當氣流通(tong)過(guo)物(wu)料(liao)(liao)較(jiao)(jiao)密、阻(zu)力(li)(li)(li)較(jiao)(jiao)大的(de)(de)(de)區域(yu)(yu)時(shi),則(ze)(ze)會造成床(chuang)層(ceng)物(wu)料(liao)(liao)“壓(ya)實”現(xian)象[5-6]。這兩(liang)種(zhong)情況的(de)(de)(de)出(chu)現(xian)就(jiu)造成了物(wu)料(liao)(liao)流化(hua)效(xiao)果較(jiao)(jiao)差從而導致鍋爐(lu)啟動困難或(huo)爐(lu)膛內床(chuang)溫部(bu)分區域(yu)(yu)溫度較(jiao)(jiao)高,最終影響到鍋爐(lu)負荷無法達到設計要求(qiu)。

針(zhen)對(dui)以上(shang)這些情況(kuang),此次改(gai)(gai)造采取(qu)了一些具體(ti)的改(gai)(gai)造措施,具體(ti)改(gai)(gai)造內容(rong)如下:a)流化風(feng)(feng)進(jin)入水(shui)(shui)冷風(feng)(feng)室(shi)的方式(shi)維持不變;b)水(shui)(shui)冷床風(feng)(feng)帽進(jin)行(xing)重新布置(zhi),更換新型鐘(zhong)罩式(shi)風(feng)(feng)帽,補焊中(zhong)間的鰭片鋼板;c)根據(ju)現有水(shui)(shui)冷床尺寸調整(zheng)間距,進(jin)行(xing)開孔布置(zhi)風(feng)(feng)帽。

2.8給煤(mei)口及播煤(mei)風優化改(gai)造

CFB鍋(guo)爐(lu)給煤(mei)口(kou)(kou)設計對爐(lu)內煤(mei)顆粒的(de)(de)(de)燃(ran)盡度起(qi)到至關重要的(de)(de)(de)作用,它將影響鍋(guo)爐(lu)的(de)(de)(de)飛灰(hui)可(ke)燃(ran)物的(de)(de)(de)含量(liang)、爐(lu)渣可(ke)燃(ran)物的(de)(de)(de)含量(liang)和床溫等參數。根(gen)據國(guo)內、外主流流化床鍋(guo)爐(lu)給煤(mei)系統的(de)(de)(de)設計經驗,給煤(mei)口(kou)(kou)的(de)(de)(de)高低(di)取決于(yu)布風板的(de)(de)(de)面積大小。

本次改造方案中,根據(ju)二次風(feng)(feng)口(kou)布置情(qing)況(kuang)重新設(she)計給煤(mei)口(kou)高度,并對(dui)播(bo)煤(mei)風(feng)(feng)的結構進行設(she)計優化,完(wan)善播(bo)煤(mei)風(feng)(feng)增量、冷一次風(feng)(feng)源(yuan)引(yin)入及(ji)噴口(kou)托(tuo)底播(bo)煤(mei)風(feng)(feng)優化改進確保入爐煤(mei)播(bo)煤(mei)效(xiao)果良好,在(zai)確保燃(ran)盡效(xiao)果的前提下,降低燃(ran)料(liao)中NOx的生成量。

a)調整(zheng)原有(you)給(gei)(gei)煤(mei)(mei)口(kou)(kou)(kou)高度,調整(zheng)后給(gei)(gei)煤(mei)(mei)口(kou)(kou)(kou)標(biao)高距離布風(feng)(feng)(feng)板約2m;b)對原有(you)給(gei)(gei)煤(mei)(mei)口(kou)(kou)(kou)進行盲(mang)堵,再在膜(mo)式壁新(xin)(xin)開給(gei)(gei)煤(mei)(mei)口(kou)(kou)(kou),并(bing)重新(xin)(xin)澆筑;c)原有(you)鍋爐(lu)的(de)播煤(mei)(mei)風(feng)(feng)(feng)位于(yu)兩處(chu),一(yi)處(chu)位于(yu)給(gei)(gei)煤(mei)(mei)機出(chu)口(kou)(kou)(kou)直(zhi)(zhi)管(guan)段至垂直(zhi)(zhi)落煤(mei)(mei)段拐點處(chu),一(yi)處(chu)位于(yu)落煤(mei)(mei)管(guan)至落煤(mei)(mei)口(kou)(kou)(kou)之間。本次改造引(yin)入(ru)冷(leng)一(yi)次風(feng)(feng)(feng)源,在落煤(mei)(mei)口(kou)(kou)(kou)底部水(shui)平增加一(yi)路播煤(mei)(mei)風(feng)(feng)(feng)。

3改造后鍋爐運行效果

a)鍋(guo)爐出力(li)(li)由原來60t/h~62t/h達到(dao)75t/h,滿(man)足(zu)設計出力(li)(li);b)在鍋(guo)爐50%~100%BMCR(鍋(guo)爐最(zui)(zui)大(da)連(lian)續蒸(zheng)發量(liang))工況(kuang)范圍內(nei),NOx最(zui)(zui)終排放(fang)濃度一般(ban)穩定在150mg/Nm3(標干,6%O2)以下,達到(dao)了NOx排放(fang)要求;c)爐內(nei)溫(wen)度穩定在850℃~900℃,爐膛出口、返料溫(wen)度與床溫(wen)差值在50℃以內(nei);d)煙氣(qi)停留時間(jian)延長約(yue)15%左(zuo)右(you),提高換熱(re)效率(lv),保證燃燒更加充分;e)二次風剛性加強、主燃區空(kong)氣(qi)動力(li)(li)場組織改(gai)善(shan),結焦(jiao)情況(kuang)改(gai)善(shan)。

4結語

通(tong)過國(guo)電吉林(lin)龍華蛟(jiao)河熱電廠3臺75t/hCFB鍋(guo)爐(lu)(lu)低(di)氮燃燒(shao)(shao)優(you)化項目的(de)(de)(de)(de)改(gai)造及運行。本次改(gai)造不僅達到了(le)(le)國(guo)家(jia)(jia)脫硝(xiao)排放的(de)(de)(de)(de)環保(bao)要求(qiu)和(he)(he)實(shi)(shi)現(xian)了(le)(le)鍋(guo)爐(lu)(lu)燃燒(shao)(shao)效率的(de)(de)(de)(de)進(jin)一(yi)(yi)步提高;同(tong)時還減(jian)(jian)輕了(le)(le)爐(lu)(lu)內(nei)(nei)結(jie)焦情況,降低(di)了(le)(le)煙(yan)氣中(zhong)飛灰含碳(tan)量和(he)(he)底渣含碳(tan)量,為以(yi)后(hou)的(de)(de)(de)(de)工(gong)程開展奠(dian)定(ding)了(le)(le)一(yi)(yi)定(ding)的(de)(de)(de)(de)理論(lun)和(he)(he)實(shi)(shi)踐基礎。盡管(guan)鍋(guo)爐(lu)(lu)低(di)氮燃燒(shao)(shao)優(you)化是一(yi)(yi)個復(fu)雜的(de)(de)(de)(de)爐(lu)(lu)內(nei)(nei)燃燒(shao)(shao)過程,但(dan)隨(sui)著理論(lun)研(yan)究和(he)(he)實(shi)(shi)踐的(de)(de)(de)(de)不斷深(shen)入和(he)(he)國(guo)家(jia)(jia)對(dui)節能減(jian)(jian)排工(gong)作的(de)(de)(de)(de)重視和(he)(he)支持,低(di)氮燃燒(shao)(shao)優(you)化改(gai)造技(ji)術(shu)在(zai)接下來幾年(nian),將(jiang)會迎(ying)來一(yi)(yi)個更好的(de)(de)(de)(de)發展契機。

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