優質的服務流程
· quality of service processes ·

需求溝通傾聽客戶需求,了解用戶使用環境和現場工況
方案設計根據現場實際工況,針對性出具解決方案
合同簽訂技術和商務規范確認,簽訂合作協議
產品制作選擇最優質的元器件,嚴格按照技術協議
調試安裝現場規范安裝,靜態動態調試,分析儀運行
售后服務后續維護,持續跟進,終身維修

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公司地址山東濟南(nan)市槐蔭區太平河南(nan)路1567號(hao)均和云谷(gu)濟南(nan)匯智港6號(hao)樓
1、實例
某A電廠一臺(tai)300MW機組,SCR煙氣(qi)脫硝(xiao)裝置反應器(qi)采用“2+1”布置方式,進(jin)行了超(chao)低排放改造,SCR設計入口NOx濃(nong)度為500mg/Nm3,出口濃(nong)度45mg/Nm3,脫硝(xiao)效率>91%,目(mu)前SCR入口NOx濃(nong)度在400-670mg/Nm3之間。
超低(di)排放改造(zao)后運行大(da)約一(yi)周時間(jian),出現了如下情(qing)況。
情況a.空預(yu)器(qi)發生了堵(du)塞,A側空預(yu)器(qi)壓差(cha)為2.34kPa,B側空預(yu)器(qi)壓差(cha)為1.49kPa,比原先的1.20kPa壓差(cha)分(fen)別(bie)高出1.14kPa和0.29kPa。
情況(kuang)b.SCR出口NOx值(zhi)A側儀表檢測(ce)結果(guo)為11mg/Nm3左(zuo)右,B側儀表檢測(ce)結果(guo)為20mg/Nm3左(zuo)右,而脫(tuo)硫后煙囪出口測(ce)試值(zhi)為40 mg/Nm3左(zuo)右。
情況c.某(mou)電力研(yan)究院(yuan)現場進(jin)行(xing)了(le)相(xiang)關測試,檢測數值(zhi)(zhi)顯(xian)示(shi)SCR出口的(de)NOx在(zai)10mg/Nm3-20mg/Nm3之間(jian),與CEMS監測的(de)數值(zhi)(zhi)一致,同時(shi)氨逃逸表示(shi)數顯(xian)示(shi)在(zai)1.5-2.5ppm之間(jian),達到(dao)設計要(yao)求(qiu)。
2、試驗過程及結果分析
發(fa)生如上(shang)情況后,廠(chang)里立即(ji)組織設備部、發(fa)電(dian)部等部門技術人員進行(xing)了分析討(tao)論,脫硝(xiao)投(tou)運初期,出現該情況,一(yi)般由噴氨(an)過量不均勻(yun)引起,一(yi)致同意開展調節噴氨(an)閥門開度(du)的(de)試驗(yan)。
試驗前監測(ce)數值(zhi)畫(hua)面如下:

圖1 A、B側監測畫面及閥門開度

圖2脫硫(liu)后出(chu)口NOx監測(ce)畫面
廠里初步將噴氨閥門開度關(guan)小,監測數值畫面如下:

圖(tu)3 A、B側監測畫面(mian)及(ji)閥門開(kai)度

圖4脫硫后出(chu)口NOx監(jian)測畫面(mian)
3、試驗總結與(yu)分析
試(shi)驗數據總結如下:
表2 試(shi)驗數據

從(cong)上(shang)表數據可以(yi)分析:
(1).氨(an)逃(tao)逸表測(ce)量(liang)(liang)不準(zhun)確:A側(ce)閥門開度(du)由(you)26.5%降(jiang)到16.0%,脫(tuo)硝效率由(you)96.8%降(jiang)到92.0%,但是氨(an)逃(tao)逸只由(you)0.332ppm降(jiang)到0.168ppm。由(you)計算可知,當試驗時的(de)(de)閥門開度(du)降(jiang)低到16.0%時,脫(tuo)硝效率依然(ran)能滿足性能保證要求,噴(pen)(pen)氨(an)量(liang)(liang)為初(chu)始的(de)(de)60.3%,消耗了92%的(de)(de)NOx,而初(chu)始值的(de)(de)39.7%的(de)(de)氨(an)量(liang)(liang)與4.8%(96.8%-92%)進(jin)行了反應(ying),明顯(xian)噴(pen)(pen)氨(an)過量(liang)(liang),噴(pen)(pen)氨(an)閥門開度(du)過大;
(2).脫(tuo)(tuo)硝反(fan)應(ying)(ying)器(qi)(qi)出(chu)口(kou)(kou)NOx測(ce)試存在偏差和流場不均(jun):脫(tuo)(tuo)硫后NOx數(shu)據較為真實(shi),與SCR反(fan)應(ying)(ying)器(qi)(qi)出(chu)口(kou)(kou)的NOx偏差較大。煙(yan)氣(qi)經(jing)(jing)過(guo)省煤器(qi)(qi)后的SCR反(fan)應(ying)(ying)器(qi)(qi)、空(kong)氣(qi)預熱器(qi)(qi)、除塵器(qi)(qi)、脫(tuo)(tuo)硫裝置后,根據一般經(jing)(jing)驗,脫(tuo)(tuo)硫裝置里面的噴淋液有輕微(wei)的脫(tuo)(tuo)硝作(zuo)(zuo)用,煙(yan)氣(qi)在經(jing)(jing)過(guo)一系(xi)列裝置后混(hun)合(he)地(di)較為均(jun)勻,所以環保監(jian)測(ce)單位都(dou)以煙(yan)囪出(chu)口(kou)(kou)處的NOx值作(zuo)(zuo)為氮氧化(hua)物(NOx)是(shi)否達標排放的依據。
(3)噴氨(an)量過大,多余的氨(an)與(yu)三氧化硫(liu)生成(cheng)硫(liu)酸(suan)氫(qing)銨(an)(an),硫(liu)酸(suan)氫(qing)銨(an)(an)極易與(yu)飛(fei)灰(hui)粘(zhan)結,粘(zhan)結在空(kong)(kong)預(yu)(yu)器元件上,阻塞空(kong)(kong)預(yu)(yu)器,造(zao)成(cheng)空(kong)(kong)預(yu)(yu)器壓(ya)差(cha)增大。根據一(yi)般經驗,硫(liu)酸(suan)氫(qing)銨(an)(an)是造(zao)成(cheng)空(kong)(kong)預(yu)(yu)器阻塞的罪魁禍首,解決硫(liu)酸(suan)氫(qing)銨(an)(an)問題從硫(liu)酸(suan)氫(qing)銨(an)(an)的生成(cheng)條件進行分析(xi)。
為此(ci)提出了以下建議:
(1). 立(li)即進行噴(pen)氨(an)優化(hua)調(diao)整(zheng)試驗,進行CEMS儀(yi)表(biao)的(de)(de)檢查(cha)與標定(ding),調(diao)整(zheng)噴(pen)氨(an)格柵,調(diao)節噴(pen)氨(an)量,防(fang)止出現(xian)噴(pen)氨(an)噴(pen)嘴堵塞(sai)的(de)(de)情(qing)況;根據脫硝出口NOx分(fen)(fen)布情(qing)況,調(diao)整(zheng)氨(an)的(de)(de)分(fen)(fen)布,實(shi)現(xian)脫硝系(xi)統(tong)噴(pen)氨(an)優化(hua),提(ti)高(gao)(gao)氨(an)分(fen)(fen)布均勻性(xing),促進SCR反應,降低氨(an)逃(tao)逸(yi)。同時(shi),氨(an)逃(tao)逸(yi)表(biao)測量布置應符合HJ/T-2007《固定(ding)污染(ran)源煙氣排放連續監測技術規范》要求,安裝在煙道直管段,且煙氣成(cheng)分(fen)(fen)分(fen)(fen)布均勻的(de)(de)位(wei)置,所測數據應具有(you)代(dai)表(biao)性(xing),并(bing)保(bao)證監測儀(yi)表(biao)正常穩定(ding)工作,發現(xian)氨(an)逃(tao)逸(yi)過高(gao)(gao)時(shi),立(li)即對SCR系(xi)統(tong)運行狀態調(diao)整(zheng)。
(2).增加自動(dong)噴氨(an)(an)系統(tong),手動(dong)調節噴氨(an)(an)存在滯后性和(he)誤差,極易造成(cheng)噴氨(an)(an)量(liang)過(guo)大,多余的氨(an)(an)得不到反應(ying),造成(cheng)氨(an)(an)逃逸,而生成(cheng)硫酸氫(qing)銨;
(3)建(jian)議(yi)優化(hua)煙(yan)(yan)氣(qi)流場,使煙(yan)(yan)氣(qi)達到催化(hua)劑技術(shu)協議(yi)上(shang)的要(yao)求:SCR頂層催化(hua)劑入口煙(yan)(yan)氣(qi)參數(shu)相對(dui)標準偏(pian)差(cha)(cha)(cha)為:速度(du)偏(pian)差(cha)(cha)(cha)≤10%,NH3/NOx偏(pian)差(cha)(cha)(cha)≤5%,溫(wen)度(du)偏(pian)差(cha)(cha)(cha)≤±10℃,入射(she)角偏(pian)差(cha)(cha)(cha)≤10°;
(4).實時(shi)觀測脫硝運(yun)行(xing)情況,在合適的范圍內降低噴氨(an)量(liang),保持空(kong)(kong)(kong)預器(qi)(qi)(qi)(qi)吹灰(hui)器(qi)(qi)(qi)(qi)和催化(hua)(hua)劑吹灰(hui)器(qi)(qi)(qi)(qi)正常(chang)運(yun)行(xing),防止空(kong)(kong)(kong)預器(qi)(qi)(qi)(qi)堵塞嚴重(zhong),在270MW負(fu)荷下,A側,煙(yan)氣流量(liang)為427Nm3/h,B側,煙(yan)氣流量(liang)未619Nm3/h,煙(yan)氣不均勻,且(qie)有更加(jia)不均勻的趨勢,易造(zao)成(cheng)催化(hua)(hua)劑磨損和積灰(hui)現象。A電廠經(jing)過減少噴氨(an)和噴氨(an)優化(hua)(hua)調(diao)整(zheng)試驗,同時(shi)加(jia)強空(kong)(kong)(kong)預器(qi)(qi)(qi)(qi)在線吹灰(hui)后,空(kong)(kong)(kong)預器(qi)(qi)(qi)(qi)堵塞已經(jing)得到緩解,計(ji)劃利用機(ji)組停運(yun)機(ji)會,用專(zhuan)用高(gao)壓(ya)水系(xi)統(tong)(沖洗壓(ya)力達(da)20MPa),對空(kong)(kong)(kong)氣預熱(re)器(qi)(qi)(qi)(qi)進行(xing)徹底沖洗,清除積灰(hui),疏通堵塞的空(kong)(kong)(kong)預器(qi)(qi)(qi)(qi)傳熱(re)元件,確保開機(ji)后空(kong)(kong)(kong)氣預熱(re)器(qi)(qi)(qi)(qi)后期(qi)運(yun)行(xing)穩定,保證脫硝裝置正常(chang)運(yun)行(xing),出口NOx濃度(du)達(da)到超低排放要求。
山(shan)東新澤儀器有限公司提供的(de)CEMS-8000型煙氣排放連續監(jian)測系統采用先進的(de)紫外差分(fen)吸收光(guang)譜技(ji)術+抽(chou)取冷凝法,抽(chou)取式熱濕法CEMS能夠測量SO2、NOx、O2、溫度、壓力(li)、流速、粉塵、濕度等多項參數,并將所有的(de)監(jian)測參數傳(chuan)輸(shu)至用戶(hu)DCS系統,通過(guo)數采儀與環保部門的(de)數據系統通訊(xun)。系統設(she)備放置在分(fen)析小屋內,操作和維護方便;整(zheng)套系統結構簡單,模塊(kuai)化設(she)計,穩定性強,運行(xing)成本低(di)。
山東新(xin)澤儀器有限公(gong)司生(sheng)產的(de)氨(an)逃(tao)逸分析(xi)儀采(cai)用當前(qian)先進的(de)激(ji)*氣體分析(xi)(基于(yu)TDLAS技術)分析(xi)微量(liang)NH3。系統(包括測量(liang)池)采(cai)用全程加熱(re)(re),保證樣品(pin)氣體溫度(du),防止有水析(xi)出(chu)而對(dui)NH3的(de)大(da)量(liang)溶解(jie)影響分析(xi)結果。探頭(tou)(tou)采(cai)用電(dian)加熱(re)(re)過濾(lv)探頭(tou)(tou),在取樣出(chu)來就(jiu)完成(cheng)樣品(pin)的(de)凈化,減小了后級(ji)預處(chu)理(li)的(de)負(fu)荷,大(da)大(da)降(jiang)低了器件的(de)故障率。系統設(she)計有探頭(tou)(tou)自動反吹程序及儀表自動標零(ling)程序,正常(chang)運(yun)行后僅需要正常(chang)的(de)巡檢即可。傳(chuan)(chuan)輸管(guan)線采(cai)用定(ding)制230℃以上高溫復(fu)合電(dian)伴熱(re)(re)管(guan)纜,并控制在2m以內(確保盡量(liang)少的(de)NH3吸附),整個預處(chu)理(li)全部集成(cheng)在高溫加熱(re)(re)盒內,系統緊湊(cou)以避(bi)免長距(ju)離傳(chuan)(chuan)輸管(guan)路對(dui)NH3的(de)吸附。
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