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煙氣在線監測系統廠家-焦化廠硫銨飽和器后焦爐煤氣中硫化氫含量升高的原因分析及處理措施

日期:2019-08-13 信息來源:本站

當前(qian),隨著(zhu)環保要(yao)(yao)求(qiu)越(yue)(yue)來越(yue)(yue)嚴格(ge),焦(jiao)化(hua)生(sheng)產企業對排放煙氣(qi)中(zhong)SO2成份(fen)的控制也(ye)越(yue)(yue)來越(yue)(yue)關(guan)注。目前(qian)大多焦(jiao)化(hua)廠(chang)(chang)焦(jiao)爐煤氣(qi)脫(tuo)硫(liu)放置在硫(liu)銨生(sheng)產工序(xu)前(qian)面(mian),一般脫(tuo)硫(liu)后(hou)H2S的含量要(yao)(yao)求(qiu)≦20mg/M3,近幾年有(you)較(jiao)多焦(jiao)化(hua)廠(chang)(chang)企業在生(sheng)產過程中(zhong)發(fa)現(xian)硫(liu)銨后(hou)H2S有(you)超標倒(dao)掛的現(xian)象(xiang)。經查閱(yue)相關(guan)資料、初步實驗(yan)驗(yan)證、生(sheng)產實踐(jian)操作(zuo)總結,提出(chu)了其主要(yao)(yao)影響(xiang)因素,并(bing)提出(chu)相關(guan)處理措施,供大家參(can)考。

1 原因分析

為找到硫銨(an)后煤(mei)氣含硫化氫升高(gao)倒掛的具體原因,我們(men)從(cong)以下幾個(ge)方面進行了(le)逐一分析(xi)。

1.1 化(hua)學反應生成(cheng)增加(jia)硫化(hua)氫的含量

在(zai)焦爐煤(mei)氣(qi)脫硫(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)過程中(zhong),脫硫(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)液及硫(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)泡(pao)沫的主要成分有(以(yi)氨(an)法脫硫(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)為例):揮發氨(an)、硫(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)代(dai)硫(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)酸(suan)(suan)銨(an)、多(duo)(duo)硫(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)化銨(an)、硫(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)磺、硫(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)氰酸(suan)(suan)銨(an)、硫(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)脲、尿(niao)素、催化劑等。在(zai)這(zhe)些物(wu)質中(zhong)多(duo)(duo)硫(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)化銨(an)和硫(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)代(dai)硫(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)酸(suan)(suan)銨(an)與(yu)硫(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)酸(suan)(suan)反應(ying)分別(bie)生成硫(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)化氫和二氧化硫(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)。其(qi)反應(ying)式(shi):

(NH4)2S2O3+H2SO4→(NH4)2SO4+H2O+SO2↑+S ↓

1.2 實驗驗證

1.2.1 驗證多(duo)硫化(hua)銨(an)與硫酸反應生(sheng)成硫化(hua)氫(qing)

取適量(liang)多硫(liu)(liu)化(hua)(hua)(hua)銨放在燒杯中,向燒杯內加入硫(liu)(liu)酸,馬上釋放出大(da)量(liang)有(you)臭雞蛋(dan)氣味的氣體同時有(you)硫(liu)(liu)磺生成,用(yong)便攜式硫(liu)(liu)化(hua)(hua)(hua)氫檢測儀(yi)靠近燒杯,硫(liu)(liu)化(hua)(hua)(hua)氫讀數(shu)明顯上升。簡易證明多硫(liu)(liu)化(hua)(hua)(hua)銨與(yu)硫(liu)(liu)酸反應生成硫(liu)(liu)化(hua)(hua)(hua)氫。

1.2.2 驗(yan)證(zheng)硫代硫酸銨與硫酸反應生成二(er)氧化硫(利用二(er)氧化硫使品紅(hong)變(bian)色的(de)特(te)性)

在燒(shao)杯(bei)內放入適量硫代硫酸銨,然后加(jia)硫酸,燒(shao)杯(bei)內瞬時(shi)放出大量的類似(si)于硫磺燃燒(shao)氣味的氣體,將(jiang)該(gai)氣體通入品(pin)(pin)紅溶液中,品(pin)(pin)紅溶液明顯變淺(qian),靜置(zhi)幾天后溶液恢復(fu)原有色澤,這證(zheng)明釋放出來的氣體是二氧化硫。

通(tong)過以上分(fen)析實驗(yan),在脫硫(liu)(liu)過程中(zhong)(zhong)焦爐煤氣中(zhong)(zhong)夾帶的(de)脫硫(liu)(liu)液沫在硫(liu)(liu)銨生(sheng)產過程中(zhong)(zhong)與濃硫(liu)(liu)酸反應會生(sheng)成H2S及SO2,造成硫(liu)(liu)銨后(hou)煤氣中(zhong)(zhong)硫(liu)(liu)化氫含量(liang)升高。

1.3 H2S含量分析方(fang)法的影響(xiang)。

煤氣含硫化(hua)氫的(de)分(fen)析(xi)方(fang)法(fa)(fa)由原有的(de)氨性氯化(hua)鋅法(fa)(fa),先后改為鋅氨絡合法(fa)(fa)和醋酸鋅法(fa)(fa)。采用三種分(fen)析(xi)方(fang)法(fa)(fa)都存在不(bu)同程(cheng)度(du)的(de)分(fen)析(xi)結果倒掛現象。

用各種干擾介質對分(fen)析方法(fa)進(jin)(jin)行驗(yan)證,分(fen)別在醋酸(suan)鋅(xin)吸(xi)收液中(zhong)加(jia)入(ru)(ru)適量(liang)的(de)二氧化硫和苯酚,然后向(xiang)溶液中(zhong)加(jia)入(ru)(ru)10ml碘(dian)(dian)(dian)-碘(dian)(dian)(dian)化鉀溶液加(jia)入(ru)(ru)適量(liang)淀粉(fen),溶液變藍,再用與碘(dian)(dian)(dian)-碘(dian)(dian)(dian)化鉀等當(dang)量(liang)硫代(dai)硫酸(suan)鈉進(jin)(jin)行滴定直至藍色消(xiao)失,結果加(jia)入(ru)(ru)二氧化硫的(de)與酚的(de)試樣,消(xiao)耗(hao)硫代(dai)硫酸(suan)鈉的(de)體積都不到10ml,這(zhe)證明這(zhe)兩種物質對采用醋酸(suan)鋅(xin)法(fa)化驗(yan)硫化氫存在干擾。

分析方法的原理

1.png

煤氣(qi)中(zhong)的(de)硫化氫(qing)與醋酸(suan)鋅反應(ying)生成硫化鋅沉(chen)淀(dian),硫化鋅沉(chen)淀(dian)在鹽酸(suan)作用(yong)下溶解,然后(hou)(hou)向錐形瓶中(zhong)加(jia)(jia)入(ru)過量(liang)的(de)碘,向溶液中(zhong)滴(di)加(jia)(jia)適(shi)量(liang)的(de)淀(dian)粉指(zhi)示劑,溶液變(bian)藍,然后(hou)(hou)用(yong)硫代硫酸(suan)鈉滴(di)定(ding)多余的(de)碘直至藍色消失。

二氧化硫(liu)與碘反應的機理

2.png

苯酚與碘反(fan)應的機理

3.png

通過(guo)以上(shang)實驗發現,使用(yong)以上(shang)分(fen)析方法檢測H2S含量過(guo)程(cheng)中(zhong),SO2的(de)存(cun)在對分(fen)析結(jie)果(guo)有明(ming)顯的(de)影(ying)響(xiang),使H2S分(fen)析結(jie)果(guo)偏高。

2 處理措施及解決思路

2.1 降低脫硫(liu)液中硫(liu)代(dai)硫(liu)酸銨(an)、多硫(liu)化銨(an)的含量(liang)。

據相關資料介紹(shao)[1][2],在濕式氧化(hua)法脫硫(liu)(liu)過程中(zhong)生成的(de)單質硫(liu)(liu)有不(bu)同的(de)形態,在室溫(wen)條件下(xia)熱力學最穩當(dang)的(de)硫(liu)(liu)的(de)形態是(shi)斜晶型的(de)S8,另外硫(liu)(liu)的(de)形態包括多(duo)(duo)硫(liu)(liu)化(hua)物(Sx2-,x=2 -5),典型溶液(ye)的(de)PH值與HS-濃度條件下(xia)生成的(de)硫(liu)(liu)以(yi)S42-與S32-占大部(bu)分(fen)。多(duo)(duo)硫(liu)(liu)化(hua)物能(neng)在催化(hua)劑(ji)作用下(xia)繼續被氧化(hua)為單質硫(liu)(liu)。由(you)于生成多(duo)(duo)硫(liu)(liu)化(hua)物的(de)反(fan)應快于氧化(hua)成單質硫(liu)(liu)的(de)反(fan)應,故脫硫(liu)(liu)液(ye)中(zhong)含有多(duo)(duo)硫(liu)(liu)化(hua)物。

未轉化的(de)(de)多(duo)硫(liu)化物會同氧反(fan)應生成(cheng)硫(liu)代(dai)(dai)硫(liu)酸鹽;在(zai)再生過程中催化劑的(de)(de)作用下氧在(zai)脫硫(liu)液中生成(cheng)雙(shuang)氧水(shui)(shui),當1﹤H2O2/HS-﹥4雙(shuang)氧水(shui)(shui)與硫(liu)氫根反(fan)應生成(cheng)硫(liu)代(dai)(dai)硫(liu)酸鹽;一部(bu)分硫(liu)代(dai)(dai)硫(liu)酸鹽還可由沉淀(dian)的(de)(de)單體(ti)硫(liu)在(zai)堿性溶液中與氫氧根離子反(fan)應生成(cheng)。

S42-+ O2+ OH-= S2O32-+ HS-

2HS-+ 4H2O2= 5H2O + S2O32-

S8+ 8OH-= 2S2O32-+ 4HS-+2H2O

據資料(liao)介紹[2]硫(liu)(liu)(liu)代硫(liu)(liu)(liu)酸(suan)的(de)生成速度還(huan)與溶(rong)液的(de)PH值(zhi)、溫(wen)度、循環溶(rong)液中的(de)懸浮硫(liu)(liu)(liu)等固體含(han)量有關。堿度對硫(liu)(liu)(liu)代硫(liu)(liu)(liu)酸(suan)鹽(yan)生成速度的(de)影響在PH值(zhi)高(gao)(gao)于(yu)8.8時更為顯著(zhu)。例(li)如原料(liao)氣中氧(yang)分壓為0.05MPa時,PH值(zhi)從8.3升高(gao)(gao)至8.8,硫(liu)(liu)(liu)代硫(liu)(liu)(liu)酸(suan)鹽(yan)生成速度增大3倍(從3%增至9%)。

單體硫轉化(hua)為硫代硫酸(suan)鹽(yan)的量(liang)隨溫度(du)上升而增大,在(zai)溫度(du)高(gao)于(yu)49度(du)是(shi)影響更顯著。

2.1.1 采用高效、選擇性好的(de)(de)脫硫(liu)催化劑,盡量將HS-氧化為單質硫(liu),減(jian)少(shao)副反應的(de)(de)生產(chan)量。

2.1.2 合(he)理控(kong)制再生空(kong)氣量,減少過剩氧化(hua)

2.1.3 合理控制(zhi)脫(tuo)硫(liu)液PH值,PH值并非越(yue)高越(yue)好。

2.1.4 開好提鹽(yan)裝置,盡量(liang)減(jian)少脫硫(liu)液中各(ge)種鹽(yan)的(de)含(han)量(liang)。

2.2 采取可靠措施減少(shao)脫硫塔氣(qi)體夾帶

2.2.1 選擇(ze)分離效(xiao)果好(hao)的氣液分離裝置

2.2.2 定期檢修(xiu),保證氣液分離裝置(zhi)正常運行(嚴禁拆除)

2.2.3 設置塔外洗滌(di)或分離(li)器,減少(shao)脫(tuo)硫(liu)液沫夾(jia)帶至硫(liu)銨工序。

2.3 硫化氫(qing)的檢(jian)驗最好采用色(se)譜法(火焰光(guang)度檢(jian)測器)進行分析,降低分析誤差,減少(shao)干(gan)擾因素的影響。

山東某焦化(hua)廠,2017年10月(yue)10號發現煙氣(qi)(qi)二氧化(hua)硫(liu)(liu)超(chao)標(biao)(biao),在分析原因(yin)時發現煤氣(qi)(qi)中(氣(qi)(qi)柜)硫(liu)(liu)化(hua)氫(qing)(qing)明顯(xian)超(chao)標(biao)(biao),由以前的≦8mg/M3以下(xia)升至(zhi)15.3mg/M3并(bing)陸續長至(zhi)最高55.3mg/M3。經緊急采取措施,保證了(le)硫(liu)(liu)銨后硫(liu)(liu)化(hua)氫(qing)(qing)降至(zhi)合格指標(biao)(biao)之內,確保了(le)煙氣(qi)(qi)達標(biao)(biao)排(pai)放。具體(ti)情況(kuang)如下(xia):

脫硫液、硫化氫分析統計表

2017年10月

 

4.png

出現問題后(hou),由于(yu)煙氣排放超標,生產管理部(bu)門責令查原因,盡快(kuai)解(jie)決。

當時(shi)先采取了調整溶液組分的辦法進行工藝(yi)調整。具體是增(zeng)加催化(hua)劑(ji)加入量,提高催化(hua)劑(ji)濃度;然(ran)后(hou)系統增(zeng)補氨水,稀(xi)釋溶液中副鹽含量。但收效甚(shen)微。硫銨后(hou)硫化(hua)氫仍然(ran)偏(pian)高,煙氣排放超標。

因(yin)(yin)該裝置設計三塔(ta)(ta)(ta)串聯運行(xing),當時實(shi)際兩塔(ta)(ta)(ta)運行(xing)。考慮到(dao)可能是因(yin)(yin)為裝置運行(xing)周期比(bi)較長了(le),塔(ta)(ta)(ta)頂(ding)氣液分(fen)離效果(guo)差,出現夾帶量增加(jia)的因(yin)(yin)素,造成硫(liu)(liu)銨(an)后(hou)硫(liu)(liu)化氫(qing)高,10月13日采取將(jiang)備(bei)用(yong)塔(ta)(ta)(ta)開啟,三塔(ta)(ta)(ta)運行(xing)。備(bei)用(yong)塔(ta)(ta)(ta)并入系統運行(xing)后(hou),脫(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)后(hou)硫(liu)(liu)化氫(qing)并無明顯變化(備(bei)用(yong)塔(ta)(ta)(ta)一直沒有(you)添加(jia)脫(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)催化劑),但硫(liu)(liu)銨(an)后(hou)硫(liu)(liu)化氫(qing)逐步降低,滿足了(le)煙(yan)氣排放需求。

通過以上實例證明,當脫硫(liu)(liu)(liu)(liu)裝置長周期(qi)運行(xing)后(hou)脫硫(liu)(liu)(liu)(liu)液中副鹽含(han)量增高,在(zai)(zai)脫硫(liu)(liu)(liu)(liu)塔(ta)氣(qi)(qi)液分離不(bu)好的情況下,焦爐煤氣(qi)(qi)夾帶的脫硫(liu)(liu)(liu)(liu)液沫在(zai)(zai)進(jin)入硫(liu)(liu)(liu)(liu)銨(an)生產裝置中與濃(nong)硫(liu)(liu)(liu)(liu)酸反應,會(hui)造(zao)成硫(liu)(liu)(liu)(liu)銨(an)后(hou)硫(liu)(liu)(liu)(liu)化(hua)氫升(sheng)高,煤氣(qi)(qi)燃燒后(hou)引起(qi)二氧化(hua)硫(liu)(liu)(liu)(liu)排放超標。需(xu)要根據各自情況有針對性的采(cai)取預防措施。

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