優質的服務流程
· quality of service processes ·

需求溝通傾聽客戶需求,了解用戶使用環境和現場工況
方案設計根據現場實際工況,針對性出具解決方案
合同簽訂技術和商務規范確認,簽訂合作協議
產品制作選擇最優質的元器件,嚴格按照技術協議
調試安裝現場規范安裝,靜態動態調試,分析儀運行
售后服務后續維護,持續跟進,終身維修

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公司地址山東濟(ji)南(nan)(nan)市槐蔭區(qu)太平河(he)南(nan)(nan)路1567號均(jun)和云谷濟(ji)南(nan)(nan)匯智(zhi)港6號樓(lou)
1 硫(liu)化氫(qing)超標及處理措施(shi)
正(zheng)常生(sheng)產(chan)中煤氣量(liang)在(zai)(zai)9萬m3/h時在(zai)(zai)線硫化氫為200mg/m3以下(xia),運行一直比較穩定,一旦出現脫(tuo)硫液變黑在(zai)(zai)線硫化氫明(ming)顯開始上升并(bing)居高不下(xia),對比前(qian)后數據如下(xia):
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處理(li)措施:1)利(li)用(yong)油(you)庫區廢棄的精重苯槽,現(xian)場(chang)改裝成儲液(ye)(ye)(ye)槽,用(yong)來(lai)儲槽變黑的脫(tuo)(tuo)(tuo)硫液(ye)(ye)(ye)2)在保證(zheng)系統(tong)(tong)最低液(ye)(ye)(ye)位下(xia),盡量將(jiang)系統(tong)(tong)變黑的脫(tuo)(tuo)(tuo)硫液(ye)(ye)(ye)排至儲液(ye)(ye)(ye)槽3)往系統(tong)(tong)兌軟(ruan)水和KOH直到正(zheng)常(chang)的運行(xing)液(ye)(ye)(ye)位4)直到脫(tuo)(tuo)(tuo)硫液(ye)(ye)(ye)顏色(se)恢復正(zheng)常(chang)后停止置換脫(tuo)(tuo)(tuo)硫液(ye)(ye)(ye)5)待新系統(tong)(tong)運行(xing)正(zheng)常(chang)后將(jiang)儲液(ye)(ye)(ye)槽的廢液(ye)(ye)(ye)緩慢少量多次(ci)的逐步兌入脫(tuo)(tuo)(tuo)硫液(ye)(ye)(ye)系統(tong)(tong)。
該操作方法不產(chan)生(sheng)廢(fei)(fei)(fei)棄物,環保安全,置(zhi)換后的(de)(de)廢(fei)(fei)(fei)液充分利(li)用,不會造成原料的(de)(de)多余消(xiao)耗,慢(man)慢(man)兌入的(de)(de)廢(fei)(fei)(fei)液也(ye)不會對系(xi)統造成大的(de)(de)影(ying)響,在線硫化氫也(ye)能迅速的(de)(de)恢(hui)復正(zheng)常,并持續保持。
?2 真空泵堵塞及處理措施
脫硫液變黑(hei)還(huan)造成(cheng)真空泵堵(du)塞,影響真空泵的正(zheng)常運行,變黑(hei)的
脫硫液里因為含(han)有大(da)量的(de)(de)萘(nai)、焦油類等物(wu)質易(yi)造成真(zhen)空泵機封磨損漏液、真(zhen)空泵循環液管(guan)道堵(du)塞(sai)以及酸汽管(guan)道堵(du)塞(sai),最終(zhong)不(bu)得不(bu)頻繁的(de)(de)倒(dao)用(yong)、堿洗真(zhen)空泵泵體和(he)拆開酸汽管(guan)道清理(li)堵(du)塞(sai)物(wu),一來(lai)造成人員(yuan)操(cao)作、檢(jian)修勞(lao)作量大(da),二來(lai)設(she)備損耗過度,檢(jian)修費用(yong)超標,嚴重影響(xiang)了正常的(de)(de)生產次序。
處(chu)理措施:1)一(yi)(yi)(yi)旦出現(xian)真(zhen)(zhen)空(kong)(kong)泵(beng)(beng)循環(huan)液管(guan)(guan)(guan)道(dao)堵塞(sai),及時(shi)(shi)(shi)倒用(yong)(yong)備用(yong)(yong)泵(beng)(beng)2)對(dui)停用(yong)(yong)泵(beng)(beng)進(jin)(jin)出口(kou)卡好盲板,在保證硫化氫含量合格后對(dui)泵(beng)(beng)體進(jin)(jin)行接(jie)臨時(shi)(shi)(shi)泵(beng)(beng)堿(jian)(jian)洗(xi)(xi),堿(jian)(jian)洗(xi)(xi)的(de)時(shi)(shi)(shi)候要多(duo)次置換堿(jian)(jian)洗(xi)(xi)液,保證真(zhen)(zhen)空(kong)(kong)泵(beng)(beng)的(de)堿(jian)(jian)洗(xi)(xi)效果(guo),以達(da)到真(zhen)(zhen)空(kong)(kong)泵(beng)(beng)管(guan)(guan)(guan)道(dao)無雜物3)從真(zhen)(zhen)空(kong)(kong)泵(beng)(beng)出口(kou)加(jia)裝新(xin)酸(suan)汽管(guan)(guan)(guan)道(dao),與(yu)原裝酸(suan)汽管(guan)(guan)(guan)道(dao)保證一(yi)(yi)(yi)用(yong)(yong)一(yi)(yi)(yi)備,一(yi)(yi)(yi)旦出現(xian)酸(suan)汽管(guan)(guan)(guan)道(dao)堵塞(sai),及時(shi)(shi)(shi)倒用(yong)(yong)酸(suan)汽管(guan)(guan)(guan)道(dao),保證酸(suan)汽的(de)正常輸送,另(ling)外組織維檢及時(shi)(shi)(shi)對(dui)堵塞(sai)的(de)酸(suan)汽管(guan)(guan)(guan)道(dao)進(jin)(jin)行拆卸(xie)、清堵。
3 查找(zhao)脫硫液變(bian)黑的(de)原因
脫硫液變黑嚴重(zhong)影響脫硫效果,認為造成此(ci)問題的(de)主要原(yuan)因有以(yi)下幾種可能:
(1)洗苯塔后煤氣中夾帶的(de)洗油、焦油帶入脫硫(liu)液中;
(2)真空冷(leng)凝液的(de)氨(an)含(han)量超標(biao),資(zi)料顯示氨(an)可以(yi)和許多金(jin)屬(shu)離(li)子形(xing)成比較穩定的(de)配離(li)子,使(shi)金(jin)屬(shu)離(li)子與金(jin)屬(shu)單質(zhi)的(de)標(biao)準(zhun)電(dian)極電(dian)勢(shi)降低,所(suo)以(yi)使(shi)金(jin)屬(shu)更(geng)容易(yi)被氧化,另外真空冷(leng)凝液的(de)氨(an)含(han)量越高,H2S和HCN濃度也越高,所(suo)以(yi)加劇了碳鋼(gang)設備和管道的(de)腐蝕,產(chan)生大量二價(jia)和三(san)價(jia)鐵離(li)子,進而絡合生成了K4Fe(CN)6(結(jie)晶物帶色稱(cheng)為黃血鹽(yan))和K3Fe(CN)6(結(jie)晶物帶色稱(cheng)為赤血鹽(yan))。
(3)解(jie)析(xi)塔(ta)不嚴,吸入大(da)量空氣,鐵(tie)(tie)鹽被氧化為三價(jia)鐵(tie)(tie)離子(zi),導
致赤(chi)血(xue)鹽K3Fe(CN)6、[Fe(CNS)n]3-n(n=1~6)等不(bu)可再(zai)生(sheng)副鹽大量富集。
通過取樣化(hua)驗,真(zhen)空(kong)冷凝液(ye)變黑(hei)期間其氨(an)含量為2~7 g/L,氨(an)
含量明顯(xian)超(chao)標,且(qie)有(you)逐步(bu)上升的(de)趨勢。初步(bu)表(biao)明真(zhen)空(kong)冷(leng)(leng)凝液(ye)(ye)(ye)含氨量超(chao)標可能是(shi)造(zao)成(cheng)脫(tuo)硫(liu)液(ye)(ye)(ye)變(bian)黑(hei)的(de)主(zhu)要原(yuan)因(yin),煤氣(qi)中氨含量偏高,可造(zao)成(cheng)大(da)量的(de)氨在解(jie)(jie)析(xi)(xi)塔解(jie)(jie)析(xi)(xi)后(hou)溶解(jie)(jie)于真(zhen)空(kong)冷(leng)(leng)凝液(ye)(ye)(ye)中,同(tong)時造(zao)成(cheng)真(zhen)空(kong)冷(leng)(leng)凝液(ye)(ye)(ye)中硫(liu)化氫和氰(qing)化氫的(de)增高,而冷(leng)(leng)凝液(ye)(ye)(ye)又(you)被送至富液(ye)(ye)(ye)槽,進入解(jie)(jie)析(xi)(xi)塔循環,造(zao)成(cheng)解(jie)(jie)析(xi)(xi)系(xi)統負荷增大(da),影(ying)(ying)響(xiang)(xiang)解(jie)(jie)析(xi)(xi)效果,從而影(ying)(ying)響(xiang)(xiang)煤氣(qi)硫(liu)化氫的(de)脫(tuo)除。
通過實驗分析得出脫硫(liu)液變(bian)黑(hei)是因為煤氣中(zhong)氨(an)含量偏高造成的。
4 預(yu)防措施(shi)
1)為防止(zhi)煤(mei)(mei)氣(qi)前道工序(xu)對脫硫(liu)系統的影響,加強硫(liu)銨(an)操作(zuo),保證硫(liu)銨(an)母(mu)液酸度(du)合格,母(mu)液噴(pen)灑正(zheng)常,不影響對煤(mei)(mei)氣(qi)中氨的脫除(chu)。
2)粗苯區域終冷塔(ta)噴灑(sa)液(ye)每班(ban)取(qu)樣做噴灑(sa)液(ye)含氨,及時了(le)解噴灑(sa)液(ye)氨含量(liang),一(yi)旦出現含氨超標加大(da)噴灑(sa)液(ye)置換,盡快將噴灑(sa)液(ye)氨降到正(zheng)常范圍內,以減少(shao)對脫硫的影響。
3)每班送真空冷(leng)凝液樣化驗,及(ji)時(shi)了(le)解系統氨(an)含(han)量(liang),一(yi)旦氨(an)超標,立刻大量(liang)置(zhi)換盡快降低氨(an)含(han)量(liang)。
生(sheng)產中(zhong)發現(xian)當真(zhen)空冷凝液(ye)中(zhong)氨含量(liang)達到2g/L時,真(zhen)空冷凝液(ye)顏色(se)開始變深(shen),隨(sui)之貧富液(ye)顏色(se)也開始變深(shen),立刻加強(qiang)前(qian)端控制(zhi),加大(da)真(zhen)空冷凝液(ye)外排量(liang)后,隨(sui)著真(zhen)空冷凝液(ye)含氨量(liang)的降低,顏色(se)逐(zhu)步好轉。采取此(ci)措施(shi)后脫硫液(ye)顏色(se)再(zai)未(wei)變黑(hei)。
5 結論
脫硫(liu)(liu)液(ye)氨含量超標(biao)是(shi)脫硫(liu)(liu)液(ye)變黑的主要原因,通過(guo)加(jia)大脫硫(liu)(liu)液(ye)置換能較快的恢復脫硫(liu)(liu)系統的正常運(yun)轉,通過(guo)加(jia)強(qiang)前(qian)端工藝的控(kong)制能有效的避免脫硫(liu)(liu)液(ye)變黑的發生,有利于生產的穩定與指標(biao)的控(kong)制。
山東新(xin)澤儀器有(you)限(xian)公司是(shi)(shi)一家zhuan ye從事(shi)cems煙(yan)氣(qi)排放連續在(zai)線監(jian)(jian)測(ce)(ce)設備、環保(bao)(bao)監(jian)(jian)測(ce)(ce)設備及配套零部件產品(pin)研發(fa)、生產、銷售及售后(hou)服務為(wei)一體(ti)的高科技(ji)企(qi)業。我們注重用戶體(ti)驗,并且(qie)擁有(you)豐(feng)富(fu)的產品(pin)研發(fa)經(jing)(jing)驗和(he)zhuan ye知識,為(wei)數(shu)以(yi)千計的用戶提供(gong)zui佳的產品(pin)解決方案。山東新(xin)澤儀器-煙(yan)氣(qi)連續監(jian)(jian)測(ce)(ce)系統是(shi)(shi)采用世界xian jin在(zai)線分析(xi)技(ji)術與(yu)中國環保(bao)(bao)監(jian)(jian)測(ce)(ce)技(ji)術相結合,通(tong)過(guo)我公司多年在(zai)工業流(liu)程領域中積(ji)累的豐(feng)富(fu)經(jing)(jing)驗精心打造而成。應用于煙(yan)氣(qi)中氣(qi)態污染(ran)物(wu)(SO2、NOX、CO、CO2、O2)和(he)固態污染(ran)物(wu)以(yi)及溫度、壓力、濕度、流(liu)量的在(zai)線監(jian)(jian)測(ce)(ce),并通(tong)過(guo)數(shu)據(ju)采集處理系統生成圖譜,環保(bao)(bao)報表,可將數(shu)據(ju)遠傳(chuan)至各級環保(bao)(bao)部門。系統按(an)工業型標準設計,有(you)大(da)量成功實例。


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